1.增加安全限位装置
在落锤试验机立柱上增设机械限位开孔。机械限位开关安装后,无论是设备起升系统故障还是人为误操作,当锤升到预定位置时,自动停止断电,形成安全保护功能,避免误操作或设备故障引起的安全事故。
此外,还与落锤试验机制造商协商改进了操作平台,提高了预制高度。改进的下锤试验台操作台显示器如图4所示。且材料相同,试样厚度相同,锤头高度只需设置一次,提高了试验效率。
2.线路改进
更换原装落锤测试仪的电源线,使用碳刷传导电流,即通过碳刷在滑动盒中上下滑动电源。改进后的物理图如图5所示。改进原有落锤试验机的线路后,有效避免了电线的频繁损坏,消除了事故的隐患。
3.増加自动送样小车
落锤试验机在改进前,人工完成样品放置,安全风险高。改进后增加了自动送样车,如图6所示。样品由汽车送进和取出。这样,操作者就可以在落锤试验机的防护栏外进行送样和取样,从而更加保证操作者的安全。
4.增加安全防护栏
原护木的低高度,以及标本容易倒塌及伤害周边人员,导致在原安全网的周界加上2,000毫米高的安全盾。新的保护板如图7所示。新的保护板有效地防止了试样反弹的事故隐患。
在实施上述改进方案之后,降落重量测试仪的安全性和可靠性得到改善,即使在设备故障或误操作的情况下也不会发生安全事故。实际使用结果表明,落锤试验机的安全性和可靠性改进是成功的,取得了良好的效果。